产品质量事件调查报告[精选]

发布时间:2019-03-23 13:18:05   来源:文档文库   
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  导语:调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究,揭示出本质,寻找出规律,总结出经验,最后以书面形式陈述出来。以下是小编整理产品质量事件调查报告的资料,欢迎阅读参考。

  产品质量事件调查报告1

  一、事故概述

  xx 26日,墨西哥客户委托专业检验人员对我司所生产的产品进行抽样检验,现对客户抽检过程中发现的质量问题综述如下:

  1RA19901100.F状态,5.16*914*2438型号铝板产品,长度尺寸边最大可达12mm报废量大;

  2RA19891100F 12.7*914*2438型号铝板产品,板面极脏且有明道压坑; 34.19mm型号铝板产品板面很多泪痕印、亮辊印(支撑辊印痕); 42.11mm型号铝板产品板面汽油印痕矫直辊印痕、麻面明显; 50.47mm型号铝板产品垛板不齐,边部出折印。

  二、原因分析

  1、综述以上产品质量问题,全部是明显已见的低级质量问题,尽管在质量管理规定上已经三令五申,要求有自检、复检、专检、包装前必捡,但由于质量管理松懈,没有按照规定进行生产,是发生此次产品质量事故的主要原因。

  2、部分主操或班长、质检人员没有经过必要严格的质量管理体系培训是发生以上事故的次要原因。

  三、应对措施

  为了避免再次发生类似的错误,生产部在xx 27日下午召开了中层干部及车间管理人员质量分析报告会,大家都发表了意见,汇总如下:

  1、强化在制品过程检验,不接受不良、不制造不良、不传递不良,严把成品终检关。各生产工序严格按照首料必检,中间抽检,尾料必检的原则;以各工序主操、班长自检为主,为本工序的第一责任人;下道工序主操或班长复

  检为主,为本工序的第一责任人;各车间质检员及车间主任抽检为辅,为第二责任人;成品包装前质检员必须进行专检的产品质量管理体系。

  2、经检验合格后由质检员加盖产品合格章后,方可入库;凡不盖章入库者,本班班长或组长为产品质量事故的第一责任人,仓库管理人员为第二责任人;凡盖章入库质量不合格者,质检员为不合格产品的第一责任人,班长或组长为不合格产品的第二责任人;属批量事故的,车间主任负连带责任;属重大质量事故的,生产部负连带责任。

  3、生产部要求各车间、各部门重新审核本车间、本部门的生产质量管理检验规程,对职工加强培训,对需要注意的事项定期进行培训(每月一次),争取做到人人懂工艺,人人懂检验,人人懂规矩,只有这样全员参与,才是最终减少质量问题的最好办法。

  四、事故总结

  此次产品质量事故对公司造成的损失是远远不能弥补的,同时也反映了我公司各级管理人员及车间管理人员、主操、班长、质检人员质量意识淡薄、麻痹大意、质量检验经验不足等因素给公司造成了名誉上和经济上不可挽回的的损失,在以后的质量管理工作中,我们一定要吸取本次产品质量事故的沉痛教训,引以为戒,增强责任心,提高产品质量意识,争取将公司的质量管理再上一个新台阶,杜绝类似产品质量事故的再次发生。

  河南鑫泰铝业有限公司

  生产部

  产品质量事件调查报告2

  问题描述:

  $%#$%#日检验员通过对$%#线上生产的@#$%100台成品表进行拆开检查,发现有4台红色电池线在同一处( 2~3 ㎝处)有破损现象。

  随后在库存成品表中抽出48台,发现有4台不合格。

  原因分析:

  1、直接分析:最右边的红色电池引出线可以在表内有一定范围的晃动。当电池线被夹到与视窗连接的右侧卡槽里时,经过多次实验频繁的开盖关盖后电池线外表会被拉损,并最终导致电池线被拉断。

  2、具体分析:任何产品质量问题都会由以下几方面造成:

  (因果图不能上传):(

  针对此不合格现象,我们分析如下:

  人:根据线长描述,从盖视窗到最后制成成品,总共还需固定主板螺钉、机电转换、点胶、盖上盒、固定上盒、上堵头、贴标志、成品检验、包装共1011人(点胶位置加人),并在整个生产过程中均有采取了一系列措施,但没有取得应有的效果。

  机:从盖视窗到最后做成成品只有在上螺钉这个工位使用电批。其余均为人为操作。 料:此电池引出线为线槽电线中最右侧,且引出朝向为正右方引出。材质为普通电线,用手将其弯曲1801~2次后,就会形成白色的老化痕迹。说明$%#采用的电池引出线老化比较严重。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/dccc3a777d1cfad6195f312b3169a4517723e5f7.html

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