目 次
1 目的 1
2 适用范围 1
3 风险分析/危害辨识 1
4 备件和工具明细 1
5 组织及人员分工 2
6 作业条件 2
7 检修项目及工艺流程 2
8 质量验收卡 5
9 质量签证单 7
300MW机组除灰、渣系统热控设备检修作业指导书
适用于针对机组除灰、渣控制系统进行的标准大修,也适用于除灰、渣控制系统类似标准大修的重要检修、检查工作。
是 □ 否 □
一、 材料类: | |||
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
1 | 凤凰端子 | 若干 | |
二、工具类 | |||
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
1 | 万用表 | 1块 | |
2 | 电笔 | 1支 | |
3 | 螺丝刀 | 十字、一字 | 各1把 |
4 | 尖嘴钳 | 1把 | |
5 | 扳手 | 2把 | |
6 | 摇表 | 1块 | |
7 | 六方套筒 | 1套 | |
三、备件类 | |||
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
1 | CPU模件 | 140CPU53414A | 1块 |
2 | 电源模件 | 140CPS11420 | 1块 |
3 | 数字量输入模件 | 140DDI35300 | 1块 |
4 | 数字量输出模件 | 140DDO35300 | 1块 |
5 | 模拟量输入模件 | 140ACI04000 | 1块 |
模拟量输出模件 | 140AC | 1块 | |
6 | 继电器 | MY2NJ-24VDC | 10个 |
工作负责人负责作业组成员的责任分工。
我厂2X300MW机组除灰系统采用正压浓相气力除灰输送系统。电除尘器灰斗内的干灰采用气力输送设备通过管道气力输送的方式输送至干灰库。干灰库的干灰通过库底的湿式搅拌机湿灰装车或干灰散装机干灰装车外运(不设空气预热器灰斗和省煤器灰斗)。
每台炉电除尘器每电场有4个灰斗,每台炉电除尘器共16个灰斗。电气除尘器每个灰斗下配一台气力输送设备(仓泵)。第一电场集灰斗的有效贮存量,满足大于8h满负荷运行的集灰量要求。
正压气力除灰系统的出力不低于锅炉B-MCR工况下,燃用设计煤种时不小于50%的裕度、燃用校核煤种时不小于20%的裕度的灰量,即每台炉系统出力不低于46t/h·炉考虑。参照老厂的实际来煤情况,正压浓相气力除灰系统的出力不低于57t/h·炉,系统采用连续运行方式。
PLC控制系统检修随机组大、小进行,一般3-4年。
表1 标准检修项目清单
序号 | 标 准 检 修 项 目 | 备注 |
1 | 所有控制柜清洁 | |
2 | 输入输出信号检查、I/O通道试验 | |
3 | 所有PLC卡件清洁测试 | |
4 | PLC软件备份 | |
5 | PLC主机电池检查、更换 | |
6 | PLC主机冗余切换试验 | |
表2 检修工艺及质量标准
序号 | 检修项目 | 工艺要点及注意事项 | 质量标准 |
1 | 所有控制柜清洁 | (1)将柜内的积灰清洁干净; (2)用橡皮泥将所有洞孔封死; (3)柜门开关灵活,门锁完好。 | 柜门整洁,密封性好开关灵活。 |
2 | 输入输出信号检查 | (1)数字量输入信号通过模拟短接,检查系统内状态的变化; (2)数字量输出则通过强制输出的方法检查; (3)模拟量输入信号通过外部输入模拟的电压或电流信号逐个检查量程、变换精度; (4)模拟量输出信号通过内部输入模拟的电压或电流信号逐个检查量程、变换精度按接线图纸进行接线正确率检查。 | 模拟量输入输出精度要求在±3%(满量程) |
3 | 卡件清洁检查并校验 | 卡件清洁: (1)切断PLC控制柜电源; (2)松开卡件面板上的固定锣丝,拔出卡件,记录卡件槽位(地址); (3)戴上静电护腕,确认静电垫子可靠接地; (4)用刷子刷去卡件上的灰尘; (5)清洁卡件完成后,将卡件插入原处; (6)仔细检查卡件的地址是否与原来一样,安装是否牢固; (7)PLC控制柜重新上电后,确认PLC主机,通讯模块、电源卡件指示灯工作正常。 | 卡件清洁,安装紧固。 |
4 | PLC软件备份 | 把PLC主机中保存的控制软件及程序通过编程器导出,完成PLC软件备份(包括系统及应用软件备份)。 | 功能完全正常 |
5 | PLC主机冗余切换试验 | (1)确认两块CPU卡件互为冗余配置。即一台工作(PRIMARY),另一台备用(STANDBY); (2)用PLC专用钥匙将显示PRIMARY的PLC由RUN切至OFFLINE方式后马上切回RUN,此时该主机由PRIMARY变为STANDBY,而另一台PLC主机由STANDBY变为PRIMARY; (3)检查PLC编程器中PLC软件运行正常后退出编程软件; (4)用同样方法将PRIMARY主机切回原PLC主机,确认冗余已建立。 | 功能完全正常 |
6 | PLC主机电池更换 | (1)确认主机工作正常,各指示灯显示正确; (2)用一字螺丝刀拧松安装电池的盖板,取出内部锂电池; (3)换上新的同型号锂电池,安装上盖板。 | 主机面板上“电池电量低”指示灯灭。 |
表3 系统常见故障清单
序号 | 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
1 | 处理器POWER OK灯灭。 | 电源无; 电源卡件坏。 | 检查外部电源; 更换坏的电源卡件。 |
2 | 处理器READY 灯灭。 | CPU卡件故障。 | 更换CPU卡件。 |
3 | 处理器RUN灯灭。 | CPU卡件故障。 | 重新上电; 清除储存器并重新安装程序; 更换处理器。 |
4 | 处理器BATT红灯(持续)。 | 电池电压低。 | 10天内更换电池。 |
5 | I/O卡件COMM ERROR灯(闪烁/持续)。 | 部分远程I/O链故障。 | 检查状态文件中故障的框架号,检查布线,通讯电缆,供电系统等。 |
6 | 处理器ACTIVE 灯灭。 | 上位机通讯卡无通讯或处于备用状态。 | 重新上电; 检查上位机通讯卡; 主机备用状态正常。 |
7 | I/O卡件COMM ERROR灯(持续)。 | 表示工作正常; 除此外表示通讯、I/O架或适配器故障。 | 重新上电; 更换处理器。 |
8 | 卡件保险爆。 | 输出模件保险断。 | 更换模件保险。 |
9 | 模拟量卡件红灯亮。 | 卡件故障。 | 更换新卡件。 |
项目名称 | 验收级别 | □一级□二级 □三级 | |
部门 | 工作负责人 | ||
一、计划检修时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 实际检修时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 | |||
二、检修中进行的主要工作 | |||
三、检修中发现并消除的主要缺陷 | |||
四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因 | |||
五、设备变更或改进情况、异动报告和图纸修改情况 | |||
六、质量监督点执行情况: 本项目设备H点 个,W点 个。 验收合格的H点 个,W点 个。 | |||
七、验收意见: | |||
八、质量评价: | |||
九、参加验收人员:
验收日期: 年 月 日 | |||
9 质量签证单
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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/034303ab29ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a17.html
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