品管圈活动知识介绍(QCC)
1962年,日本在制造业领域掀起了质量改善活动,即人们熟知的品管圈活动(QCC)。今天,QCC在全世界已经成为质量改善活动的代名词,它在帮助无数的企业进行着产品和服务质量的改进、成本的节约、效率的改善,同时大大激发了员工的积极性和创造性。
企业要做好“品管圈”活动,主要有以下九个步骤:第一要发掘问题,第二要选定课题,第三是追查原因,第四是分析资料,第五要提出解决方案,第六是选择对策方案,第七是草拟行动,第八是实施,第九是比较标准化管理。如图7-1所示:
图7-1 QCC活动程序流程图(九大步骤)
品管圈活动实例
下面用一个公司的具体实例来详细阐述品管圈活动的九大步骤,其中有些步骤作了分解。即:某公司装配部星火圈QCC小组活动成果发表——如何降低插芯变形。
(一)圈名与圈员介绍
星星之火可以燎原,希望通过一圈能够带动本部门更多的圈,故取名“星火圈”。圈名与圈员如图7-2所示:
图7-2 圈名与圈员示意图
(二)活动背景
背景一:随着公司的发展与壮大,品质目标与方针要求企业不断地进行改善、提高产品品质以满足客户不断增长的需求与期望;
背景二:新加坡飞利浦与韩国LG公司曾对该公司IEC插座插针变形不良现象进行投诉。
(三)目前存在的问题
插座插芯扭曲变形较多,不良率高; 电镀发白、发黄; 弹片变形; 铆接后露铜; 配件混料; 壳体变形; 胶木件破裂。
(四)活动主题
主题的选定(图7-3):
图7-3 活动主题的选定示意图
选定理由
a.针对装配课IEC插座插芯变形不良率较高,为提高制程合格率,提升产能,降低成本,需对此不良进行改善;
b.针对客户投诉,结合车间生产现状,也需对此进行改善。 故确定“如何降低插芯变形”为本期活动主题。
(五)活动计划表
表7-1 活动计划示意表
(六)现状调查
从8月19日开始,全员连续一周对IEC插座插芯变形不良进行了统计,并对不良项目进行了分析,以下是查检表:
表7-2 插芯变形不良数查检表
(七)柏拉图分析
调研完毕,就需要针对调查的结果进行科学的分析和统计,采用柏拉图的分析方法,如图7-4所示:
图7-4 柏拉图分析示意图
【表析】
插芯变形不良主要由压插芯变形、铆接变形引起,共占72. 9%,因此要对这两项作要因分析,制定对策。
(八)目标设定 根据分析的结果及其现有状况确定以下目标:
结合部门品质目标,再经圈会讨论认为目标降低一半,即:预期把插芯变形不良率从现在的0.20% 降低到0.10%。
(九)特性要因分析
通过柏拉图的分析,找出了两大主要原因。此时不能只停留在找出原因的层面上,还要对这两大原因进行深层次的分析,找出解决问题的最有力的方法。图7-5是对“为何压插芯变形”进行分析的示意图,图7-6是对“为何铆接变形”进行分析的示意图。
图7-5 “为何压插芯变形”分析示意图
图7-6 “为何铆接变形”分析示意图
(十)要因确认
这一步主要是要确认主要原因,在这一环节中可能会排除某些要因,最终确立主要的原因,并作为实施的依据。如表7-3所示:
表7-3 要因确认
因素 人
原因
品质意识差
分析
品质意识决定验证
不存在此现象
验证人 宋凯
结论 非主因
品质好坏
新员工未经培新员工在操作方法新员工
训,不懂操作和技能上缺乏经验
方法
可产生批量性夹具破损
不良
可造成插芯变机器 同轴度不良
形
可产生批量性夹具使用不当
不良
硬度不够可能硬度不够
产生不良
材料 不光滑
电镀变形
检验 巡检确认
材料入库前经进料检验员 非主因
可能产生不良 没有进料检验把关 丁利军 非主因
电镀变形较多时有来料不良
发生
非标准作业易未依标准
产生不良
作业指导书不完善
方法
速度快,可能赶产量
产生不良
用力过大易变操作用力过大
形
室内配置空调、吊室温不稳定
环境
窗户、门经常打开通风不良
(十一)对策措施计划
对策措施计划和初期的计划不大一样,前期主要是对整个项目整体上的规划,而此计划影响人情绪
换气
宋凯
非主因
影响人情绪
扇
宋凯
非主因
确实有此问题
钟维群 主因
不存在此问题
张雪妹 非主因
无作业标准
导书过期 员工违规作业
部分工位的作业指徐雪成 主因
经巡检确认极少的张雪妹 主因 丁利军
非内部 主因但此现象
夹具调节试后需经成杰柯 非主因
个别夹具确实存在成杰柯 主因
模具每日点检
成杰柯 非主因 巡检
主因
主要是针对确定要因后的具体问题所采用的对策措施计划,如表7-4所示:
表7-4 对策措施计划
不良 项目
1-1作1-1-1根据每一业指个工作岗位制导书定完善的作业不完指导书
1、压插芯变形
1-3夹具同轴度偏 2-1做上岗前培训,2、铆接2-2取2-2-1 放产品变放产的周转箱作改形
品用进,用塑料袋作力过缓冲作用 新员通