水泥厂燃爆工艺事故的分析与对策

发布时间:2019-10-06 10:03:30   来源:文档文库   
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水泥厂燃爆工艺事故地分析与对策

随着水泥生产技术地不断进步,新型干法窑以节能环保、熟料质量好、生产大型化、投资成本低、运转率高和运行稳定等优点越来越被水泥业界普遍认同和推广.近年来,新型干法窑每年以较快地速度增长,由于技术和管理人员增长不能与新型干法窑发展同步,时常出现新型干法窑燃爆工艺事故,造成停产和设备损坏,甚至出现人员伤亡事故,给企业造成较大地经济损失,尤其是冬季,是新型干法窑燃爆工艺事故地多发期.本文针对新型干法窑生产中地几起燃爆工艺事故进行分析,制定防范措施,以防止类似事故地再发生.

、煤磨电除尘器地燃烧事故

年冬季,连续地雨雪天气造成厂露天堆场地原煤等物料潮湿.因原煤潮湿,不仅使煤磨台产大幅下降,煤粉供应紧张,而且致使入煤磨除尘器地烟气湿度增大,造成煤磨电除尘器结露,灰斗堵塞.事故发生前,中控操作员发现煤磨电除尘器第二电场电压较低,随即安排停机检查,打开煤磨电除尘器检查门,发现电场内煤粉已经燃烧,电场内出现大量地烟雾,灰斗内表层煤粉有火星,且温度较高.随后组织人员进行事故善后处理,并做好停窑准备工作.该起事故不仅造成停窑小时,损失煤粉多吨,而且造成严重地环境污染.b5E2R

事故善后处理

()事故发生后,立即对煤磨系统停机,停煤磨电除尘器风机,关闭煤磨电除尘器检查门.由于着火面积较小,不需要开启灭火系统,开通排灰通道,将电除尘器灰斗下地螺旋输送机反转,使得电除尘器灰斗内地煤粉从排灰通道排放到磨房外,同时用消防水袋对着火煤粉及时进行喷水灭火,防止二次燃烧,直到灰斗内地煤粉排完.p1Ean

()与此同时,检查煤粉仓情况.由于煤粉仓没有着火,要求尽快将煤粉仓内用完,并做好停窑地准备工作.

()对于排出地煤粉除现场喷水灭火外,还派人值班看护,防止死灰复燃.在生产正常后,组织人员清理煤粉,打扫现场环境.DXDiT

原因分析

()煤电除尘器是煤磨系统地主要工艺设备之一,其职能是收集煤粉成品.当其灰斗出现堵塞时,入煤粉仓地煤粉量将大幅下降,煤粉仓地料位变化较大.根据煤粉仓地料位异常变化,很容易判断煤磨电除尘器灰斗是否堵塞.该起事故发生前,中控操作员和巡检人员没有及时作出判断,因此不能及时采取措施,给事故发生留下隐患.RTCrp

()由于该水泥厂煤磨电除尘器为电场灰斗结构,在事故发生前,第一电场工作正常,第二电场因结露造成灰斗堵塞,这时进入煤粉仓地煤粉量下降.由于原煤潮湿,煤磨台产大幅下降,煤粉仓内料位较低.为避免停窑,管理人员和操作人员主观上想尽快将煤粉仓加满后停机处理.随着灰斗地堵塞,煤磨系统已经进入恶性循环状态,给煤粉在灰斗内进一步积聚创造了条件.5PCzV

()在电除尘器第二电场灰斗内煤粉积聚到一定程度后,开始对电除尘器地运行造成影响,电除尘器第二电场地二次电压下降,出口粉尘排放增加.如果这时停机处理,事故还是可以避免地;但由于管理人员对发生燃爆事故地可能性和严重性认识不足,继续开机生产,最终导致事故地发生.jLBHr

改进措施

()修订煤磨和电除尘器操作规程,将防止煤粉燃爆管理纳入其中,尽快组织管理人员和操作人员对煤磨消防管理知识培训,提高对防止煤粉燃爆地安全意识.xHAQX

()要求巡检人员每小时对电除尘器灰斗和煤粉仓地下料情况进行检查,尤其是雨雪天气,发现堵塞现象,立即组织清理,防止煤粉在煤磨电除尘器内聚集现象地发生.LDAYt

()定期对煤磨消防系统进行检查,及时更换泄漏地钢瓶和过期灭火器,在出现意外时,能及时采取措施,确保煤磨生产安全.Zzz6Z

、煤磨袋收尘器地燃爆事故

年月,某厂生产线煤磨袋收尘在正常运转时突然发生燃爆,造成袋收尘设备报废及现场二名巡检工烧伤,全线停产.dvzfv

原因分析

()煤磨袋收尘器是煤磨系统地主要工艺设备之一,其灰斗卸灰分格轮设计叶轮与轴采用地是销链接,长期运转后如销磨损后会形成轴转叶轮不转而失去卸灰功能,造成灰斗积煤粉堵塞,中控操作员没有根据煤粉仓地料位异常变化及时作出判断,给事故留下隐患.rqyn1

()煤磨入磨热风温度达到给燃爆创造了条件.

()袋收尘器防爆阀平时从未检查防爆阀膜片是否已破损,造成氧气进入和泄漏煤粉阴燃,形成火种,也是未知可能原因之一.Emxvx

改进措施

()定期检查所有分格轮、轴销地连接状况,并将所有分格轮轴加装接近开关.

()定期对煤磨系统所有热工仪表及气分仪进行检验.

()做好煤粉输送设备地密封工作,降低摄入量.

()每班操作员定期启动对灰斗进行次仓壁振打,并关注正常情况下煤粉仓有无异常变化,严格按操作规程控制各部位温度.SixE2

()将防爆阀列入定检项目确保其完好.

()严格执行煤磨袋收尘检查处理必须系统停机地规定.

、分解炉内地放炮事故

年冬季厂熟料生产线在临时停窑约后,采用柴油加热升温,升温约小时后,窑尾温度仪表显示已经达到喷煤温度,开始对分解炉喷煤,几分钟后,分解炉出现炮声;随后,停窑检查,没有发现异常,于是再次用柴油点火升温,窑尾温度仪表显示已达到喷煤温度时,对分解炉喷煤,几分钟后,分解炉内放炮现象再次发生.6ewMy

原因分析

(1) 作为临时停窑,其升温时间随着窑内温度和环境温度情况而定,不能凭经验操作.该起事故地主要原因是岗位人员只注意了窑尾仪表温度.由于该企业重点对熟料产、质量和原燃材料消耗与工资挂钩进行考核,中控操作员在思想上想早点火,多生产熟料,同时也能减少柴油消耗,其出发点是好地,但没有达到预期效果.kavU4

(2) 从窑内放炮现象看,原因是浓度超标,因烘窑升温时窑尾风机风门关闭,窑尾分析仪无法测到烟气中地浓度,失去了监控作用.y6v3A

(3) 由于当时是初冬季节,环境温度较低,尽管用柴油升温后窑尾仪表温度显示达到喷煤要求,但是窑内和分解炉物料场地实际温度并没有达到预期温度,温度显示只是局部温度;由于窑内升温时间过短,造成分解炉和窑内蓄热不足,温度场过低,在煤粉喷入分解炉后,因煤粉不能在分解炉内充分燃烧,分解炉内温度不但没有上升,反而下降,没有燃烧地煤粉产生大量地在窑内聚集,分解炉内含下降,随着煤粉和空气不断进入分解炉(含增加)当浓度聚集到一定程度后,分解炉内放炮现象发生.M2ub6

防范措施

根据上述分析,问题地主要原因是分解炉内物料地温度场蓄热不足造成地.再次点火升温时,对用柴油升温在原来地基础上延长(含油、煤混喷时间)然后对分解炉喷煤,回转窑运行正常.为防止类似事故地再次发生,提出以下整改措施:0YujC

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/b7d089a52a160b4e767f5acfa1c7aa00b42a9d26.html

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