警钟长鸣
第一篇义马气化厂事故案例
一、1 #锅炉甲磨煤机着火
1.事故发生时间与地点
2000年11月29日3时21分热电车间1 #锅炉甲磨煤机。
2.事故经过与处理
2000年11月29日,热电车间锅炉运行四班在零点接班时,发现1 #锅炉甲制粉系统粗粉分离器堵塞。接班后,当班人员未采取任何措施清理堵塞的粗粉分离器,而是让其继续运行,大量煤粉经回粉管又回到磨煤机,煤粉多次循环被磨得过细,又加上给煤机工况不稳,给煤量波动较大,使磨煤机入口被给煤和回粉堵塞。随着时间的推移,磨煤机入口处煤和煤粉温度上升,到3时21分,甲磨煤机入口开始着火燃烧,温度高达330℃,磨煤机出口温度高达1 87.25℃,磨煤机落煤斗漆面被烧坏脱落。当运行人员发现这一情况后,急忙从给煤机落煤管向磨煤机内部喷水,至3时47分,温度恢复正常值69℃,运行至4时56分,磨煤机出口温度再次升高到104℃,运行人员又喷入消防水使温度降至正常。
3.事故原因分析
①设备本身缺陷,给煤机工作不稳定,经常失控。
②操作人员责任心不强,监控给煤机的运行不力;粗粉分离器堵塞后,未能及时组织力量迅速有效的处理。
③制粉系统缺少应有的消防设施,如N 2气。
4.事故损失与影响
本事故虽未造成停车和损失,但对设备和管道的使用寿命产生了影响。
5.防范措施与经验教训
①在事故案例分析中开展员工技能培训,强化责任心教育。
②发现异常情况,要及时组织力量迅速有效的处理。
③更换给煤机控制器,加强给煤机的监控。
④处理事故要彻底,防止死灰复燃。
⑤增加完善的消防系统。
二、A套空分1 #膨胀机轴承烧毁
1.事故发生时间与地点
2000年11月29日 空分车间1 #膨胀机
2.事故经过与处理
2000年11月29日,空分A套1 #膨胀机在制造厂家指导下启动,转速升至20000转/分时,有异常声音,紧急停车。打开外壳,发现增压端轴承烧坏,更换。11月30日,再次启动该膨胀机,转速升至25000转/分时,有异常声音,紧急停车,增压端轴承温度由28 ℃升至44℃,打开外壳,增压端轴承又烧坏。
3.事故原因分析
经拆开润滑油系统检查,发现油分流器有抹布堵塞,润滑油进轴承内很少,高速运转的转子与轴承摩擦导致轴承烧坏。
4.事故损失与影响
该事故影响了全厂总体试车进度,损失为膨胀机轴承修复费用8000元。
5.防范措施与经验教训
①加强设备润滑管理。
②新安装及检修后的设备或管道在投运前要仔细检查确认。
③大机组或高速转动设备的油系统要特别重视。
三、400 #a脱氧水槽抽空
1.事故发生时间与地点
2000年12月3日气化车间400 #a生产现场
2.事故经过与处理
2000年12月3日8点20分,400 #a操作人员发现P01 C、P02B锅炉给水泵出口压力及总管压力突降至0.2Mpa,立即关泵回流阀提压,并汇报总调,总调令启动P01 B泵,压力未升,遂又启动P02A泵,压力仍低,请示总调后停P01B泵,并报告班长、工艺技术员。经检查脱氧水槽两现场液位计指示均为2.5m,液位变送器显示为104%,打开现场两个液位计底部阀排放,无水,从而判定现场两个液位计及变送器冻结,出现假液位,致使脱氧水槽抽空。遂立即报告总调,通知水处理车间紧急向脱氧水槽供水,并停P02A泵。8点45分脱氧水槽开始进水,8点55分泵出口及锅炉给水总管压力恢复正常。
3.事故原因分析
①脱氧水槽两个现场液位计均未设置加热伴管,气温降低导致液位计冻结出现假液位。
②仪表工巡检未查出变送器伴热管线冻结,未及时处理。
③后续系统未开车,脱氧水槽运行温度偏低。且用水量较少,脱氧水槽间断进水。
④操作人员责任心不强,经验不足,没有掌握脱氧水槽间断进水的规律,检查分析不细。
4.事故损失与影响
该事故导致热电l #锅炉停车,后续系统试车中断,影响全厂总体试车进度。
5.防范措施与经验教训
①两个现场液位计增设加热伴管,巡检人员定期排放液位计底部阀门。
②仪表人员要定期检查变送器伴热管线,防止冻结。
③加强相关人员的责任心教育和技能培训,提高检查分析辩识能力。
四、B套空分2 #膨胀机部件损坏
1.事故发生时间与地点
2000年12月8日B套空分2 #膨胀机
2.事故经过与处理
2000年12月8日晚22点42分,B套2 #膨胀机在开封空分设备厂工程技术人员指导下启动,无杂音,振动正常,转速升至30000转/分时,喷咀开度100%,转速提不上去。经设备制造厂家、甲方、安装单位、工程监理商议,转速降至21000转/分,继续观察。12月9日早9时开会决定停车检查,发现膨胀机叶轮、喷咀、定位器、滑动环均被磨损,膨胀机出口管道膨胀节拉伸,扭曲变形,管道向大冷箱推进40~50mm。将所有损坏部件更换后继续试车。
3.事故原因分析
启动该机时,操作工先将膨胀机入口阀打开,后开出口阀,喷咀及速关阀漏气严重,瞬时冲击致使管道膨胀节拉伸、扭曲变形。导叶、喷咀、滑动环此前即已磨损。
4.事故损失与影响
该事故影响了试车进度,损失为损坏部件更换费用3000元。
5.防范措施与经验教训
修改操作规程,对膨胀机开停车操作做详细说明,开车时,先开膨胀机出口阀,再开入口阀;停车时,先关膨胀机入口阀,后关出口阀。
五、1 #汽轮机保温层油烟着火
1.事故发生时间与地点
2000年12月16日 热电车间1 #汽轮机
2.事故经过与处理
2000年12月16日16点左右,热电车间l #汽轮机负荷11000KW考核运行,随着汽轮机负荷增加,机壳温度升高,渗漏到保温层中的润滑油蒸发冒烟。忽然油烟闪燃,操作者张××立即用手提式干粉灭火器扑救,并及时经值班长报告总调,通知消防、安环等部门赴现场协助、指导灭火,消防队开着水车到场后,和车间员工一起打开部分保温层让油烟尽快蒸发,并用干粉灭火器灭火,当再无油烟闪燃现象后,人员撤离现场。当天22点,1 #汽轮机负荷逐渐升至10000KW。
3.事故原因分析
1 #汽轮机在安装、单体试车、发电并网、满负荷试车期间,漏油渗入保温层。该润滑油闪点180~200℃,随着负荷增加,机壳温度逐渐升高并超过闪点,使润滑油冒烟闪燃。
4.事故损失与影响
用去手提式干粉灭火器19具,价值约千余元。
5.防范措施与经验教训
①加强巡检及时发现跑、冒、滴、漏,并订出消除或特护措施。
②开展查隐患,堵漏洞,消除各类不安全因素,杜绝类似事故发生。
③按事故"四不放过"原则,教育职工,提高防火安全意识,查出火险及时消除。
④汽轮发电机组或电气设备着火时不能用水来灭火。
六、2 #低压氮压机二级蜗壳燃爆
1.事故发生时间与地点
2000年12月27日空分车间2 #低压氮压机
2.事故经过与处理
2000年12月27日11点40分,空分车间接总调指令:"切换中压氮气,以便12点向长输管线供中压氮气,进行长输管线的试压试漏工作。”车间副主任李××电话联系总调落实指令后,根据试车进度:2 #低压氮压机试车完毕正在运行,1 #氧压机试车完毕压氧运行,并考虑到以前氧压机试车启动时造成全厂供电系统电压波动,迫使低压氮压机等设备停车现象,为了不使氧压机重新启动冲击电网,决定1 #氧压机在线切换氮气。
副主任李××同四班班长郜××一起到中控指挥操作,先将1 #氧压机降压放空后,班长郜××和张××去现场开氧压机入口氮气蝶阀,关氧气蝶阀。班长郜××、操作工张××到现场,刚动了一下氧压机人口氮气蝶阀,便有一股黑烟从副厂房冒出,紧接着听见"轰"一声巨响。李主任立即从中控跑到现场,发现2 #氮压机着火,便立即下令紧急停车,通知消防队灭火,并组织职工利用现场灭火器材扑救。灭火后,初步检查发现,2 #氮压机二级蜗壳被烧坏,二段出口到冷却器入口外壳被烧坏。
3.事故原因分析
①氮压机二级叶轮处漏油,为本次事故提供了可燃物。
SVK8-3S型氮压机是整体齿轮式,一种双轴三级压缩机,工作转速高达42440转/分,油箱润滑系统设在压缩机下部,油箱排油烟系统为自然排放。原设计排油烟管道就近安装在室内,在试车初期油烟均在厂房内排放,造成厂房内乌烟瘴气,油烟呛人,后将其引至厂房外排放。这样,油箱排油烟管线增长,排油烟阻力增大,造成油箱内压力升高,使各润滑点回油不畅,部分油通过油封喷射至气缸内,使气缸受到油污染。由于送氮气,当时未能引起安装,设计和生产试车人员的重视。这就为氧压机运行状态下在线切换氮气,致使纯氧或者富含氧气的氮气窜入低压氮压机,遇油燃爆埋下了隐患。
②氧气窜入低压氮气系统,为燃烧事故提供了助燃物。
义马气化厂初步设计中有两台中压氮压机压送中压氮,供气化、净化等装置系统气密,建立甲醇循环和长输管线试压试漏使用,为节约工程建设资金,两台中压氮压机被取消,设计文件中只有一句“用氧压机打氮气代替中压氮压机”,但相应的流程配置,操作程序都未认真研究。如:氧气出冷箱压力42Kpa,氮气出冷箱压力为20KPa。氧压机入口氧气压力为31.7KPa,氮气压力为3.9KPa。加上两个蝶阀密封性能差,在线切换氧、氮,势必造成压力较高的氧气串入压力较低的氮气系统。从而使富含氧气的氮气进入低压氮压机,为氮压机燃爆提供了助燃物。
③压缩过程中产生的压缩热,为燃烧事故提供了热能。
低压氮压机正常运行中二段温度可达150~160 ℃左右,为油氧混合系统燃爆提供了热能,另外,可燃物在纯氧或富氧氛围的燃点较空气氛围中低,燃速较空气氛围中快,这就是油氧混合系统发生燃爆的基础条件。
④设计不完善、不具体酿成事故隐患
取消中压氮压机改由氧压机打氮气提供中压氮气,设计方未提供具体的氧、氮相互切换操作说明书,技术人员未编制具体的操作步骤,也未组织作业危险性分析和研究不正常现象的处理方法。
4.事故损失与影响
该事故导致2 #氮压机报废,事故损失为该机组固定资产原值404万元。
5.防范措施与经验教训
①在氧压机入口氮气阀门后增加一块“8”字型盲板来隔离两个系统,另在氧压机出口管线氮气阀门前也增加一块“8”字型盲板,以防氧气管道中的高压氧气串入氮气系统影响后序工艺。
②在低压氮压机油系统中增设一台抽油烟机,使油箱内呈负压状态工作,保障油回路畅通。
③制定出严格中压氮切换操作程序,作业危险性分析与处理方法,以及低压氮压机脱脂制度。
七、气化厂房高空坠落事故
1.事故发生时间与地点
2001年元月5日11时40分左右气化车间200 #厂房四楼外平台
2.事故经过与处理
2001年元月5日11点左右,张××(二十里铺民工)经过200 #南马路,由东向西走,听到有声响,即向左上方观看,发现有人正从高空坠落,两手伸开,离200 #四层东南角小平台高约两米多,随后摔在此平台上。他赶紧找人,正好此时化二建四处贺××从200 #西北角向这里走,张××就告诉他,贺××马上按照张××的指向位置跑上去。经过200 #三层时叫上本队职工宋××一起去四层东南小平台上,看到一个身着气化厂工作服的人躺在平台上,马上通知气化车间及气化厂领导和急救单位。气化车间职工王××、李××、樊××等先后赶到现场,并实施人工呼吸等抢救工作,后经厂医王大夫及救护人员用担架抬下来,送义煤总医院,经抢救无效死亡。
3.事故原因分析
①此次事故属于个人违章。国家规定在六级以上的强风或其他恶劣气候条件下禁止登高作业;当日上午东风较大,飘着雪粒。风大,火炬及钢结构在风载的作用下会产生摇摆,加上个人又未按规定佩戴登高防护用具,所以发生了高空坠落事故。
②生产一线职工大都是年轻人,安全经验缺乏,厂里布置工作时"五同时"不具体。
4.防范措施经验教训
①加强职工的安全思想和安全规章制度教育,严格执行安全工作管理标准。凡是登高作业必须佩戴安全带等防坠落用品,并有专人监护。
②安全工作"五同时"要具体,特别是安全组织,安全教育,安全措施,以及特殊作业的方案步骤要细致,要落实。
八、空分分子筛带水
1.事故发生时间与地点
2001年1月7日空分车间分子筛
2.事故经过与处理
2001年1月7日14:57,空分A套运行,B套运行至分子筛,精馏尚未运行,中控主操杨××发现A套下塔压力下降,空压机出口压力上升,开HCVl088A保持出口压力稳定,空冷塔阻力由7.63Kpa突然上升。15:08停预冷常低温水泵,手动暂停分子筛程序。现场开分子筛底部导淋V1252,有微量水汽排出,排放2~3秒后正常,同时派专人监视V1252排放。15:14,分子筛出口C0 2分析仪表指示突然由0.23ppm上升到10ppm(该表上限值),当班班长刘××怀疑仪表误指示,通知分析仪表班检修仪表。15:21,由于空冷塔出口温度较高,班长刘××令现场启常温水泵并控制流量68.52Nm 3/h,15:28现场启低温水泵,因发现V1252有水排出,15:30停低温水泵。刘××请示在场外聘专家是否停车,未得到答复。15:50因工况波动大,刘××请示总调要求停车处理,总调要求暂维持工况,请示领导后处理。16:02 A套1 #膨胀机转速回零,中控室封闭冷箱,停1 #低压氮压机并通知总调。 B套空冷塔阻力PDIl 106B及分子筛后C0 2分析仪表尚未投用,中控室监测不到分子筛是否带水,16:08现场发现B套分子筛底部导淋V1252冒水,通知中控,中控室操作人员遂封闭B套冷箱,停B套。
3.事故原因分析
①当日给排水车间循环水化学清洗,产生大量泡沫,堵塞空冷塔,造成空冷塔阻力上升。总调在给排水车间加药前已通知各车间有关人员进行检查确认,但由于经验不足,操作工及调度员均不知循环水清洗时会有何种现象。
②在分子筛出口C0 2突破时,说明分子筛已带水,但操作人员经验不足怀疑仪表误指示,未采取停车措施,领导层决策不果断,也未下令停车。
③根据兄弟厂家经验教训,进水冷塔的冷冻水(循环水)均改为新鲜水,但时值严冬,该管尚未保温,出现冻结,未投用。
4.事故损失与影响
①分子筛带水后导致仪表气带水,对全厂的气动调节阀及部分测量仪表产生了不同程度影响,使仪表测量、调节精度下降。
②降低了分子筛的使用效果和寿命。
③影响了全厂总体试车进度。
5.防范措施与经验教训
①空冷塔阻力突升至10Kpa以上时,空压机放空卸压。
②加强培训,扩大知识面,提高分析判断问题的能力。
③明确操作工的停车权限。
④强化冬季防冻保温工作。
九、2 #锅炉甲磨煤机减速器小齿轮后轴承烧坏
1.事故发生时间与地点
2001年1月12日19时热电车间2 #锅炉甲磨煤机
2.事故经过与处理
2001年元月12日运行一班锅炉运行人员19时巡检
2 #锅炉甲磨润滑站,油泵运行正常,油温、油压正常。摸减速器轴温偏高、烫手,马上向值班长和带班师傅汇报,并一起到现场检查后,立即停甲磨煤机,拆开检查发现后轴承烧坏。
3.事故原因分析
通往减速器后轴承的油管堵塞,后轴承得不到足够的润滑和冷却,运行时间较长被烧坏。
4.事故损失与影响
后轴承烧坏,外协修复费用1.1万元。期间仅一台磨机运行制粉,影响锅炉负荷。
5.防范措施与经验教训
①强化现场巡检,保证巡检质量。
②加强润滑管理,把设备润滑的具体工作责任到人,落实到位。
十、1 #锅炉Y烟道及水膜除尘器爆炸
1.事故发生时间与地点
2001年元月18日12点40分 热电车间1 #锅炉Y烟道及水膜除尘器
2.事故经过与处理
2001年元月18日,二班值班长李××及二班人员11点25分才接班,10分钟后将2 #油枪退出,当时锅炉负荷由78.9T/h升为86T/h,发电负荷由7000KW提升到约8000KW,此后未进行重大操作调整。 12点25分左右炉膛负压开始有大的变化,氧量值变化也较大,此时值班长李××和外聘专家均不在控制室,12点34分左右炉膛火焰发暗,变为暗红,燃烧恶化,司炉郑××发现这一情况后,即让副司炉李××,助手赵××去投油枪,当二人刚走到2 #油枪处,突然一声爆响,从看火孔喷出大量烟尘。炉膛 负压变正压。操作工仍继续改善燃烧调节风门。直至12 点48分爆炸发生9分钟后值班长李××去现场引风机处 准备操作风机时,才发现除尘器上部被爆开,马上返回控制室下令紧急停炉。
3.事故原因分析
①操作工经验欠缺,对炉膛负压顶表、中断是什么原因造成的判断不清;不会根据炉膛负压变化,氧量值的变化判断锅炉燃烧状况;应变能力差,在锅炉燃烧极不稳定情况下,判断失误,未能按操作法及时切粉、通风、投油,致使可燃气体与可燃物带到后部在Y烟道首先瞬间燃爆,燃爆气流夹卷烟道内积存煤粉窜入水膜除尘器,引起第二次煤粉燃爆。
②设计存在问题还未解决:如给水泵超压,大循环管线,锅炉炉膛压力保护联锁工程尾项未完成等。
③锅炉冷态下抽粉,造成尾部烟道积粉无法彻底清除干净。
4.事故损失与影响
①1 #锅炉两台水膜除尘器上部炸毁
②Y烟道局部炸毁,X烟道震裂。
③空气予热器风道南侧变形。
④上集箱外保温震裂。
1 #锅炉停车后,由于2 #锅炉已经停车冷却准备打焦,后续工艺系统试车被迫中断。直到1月21日7时30分2 #锅炉打焦完毕开始点火,后续系统才又开始试车。
5.防范措施与经验教训
①加强操作工业务技能培训学习,提高操作工应对事故的处理能力。
②锅炉负荷低于90吨时或燃烧不稳时必须采取油枪助燃。
③增设炉膛灭火保护装置。
④禁止向烟道排粉。
十一、1 #锅炉粉仓进水
1.事故发生时间与地点
2001年3月31日20时9分热电车间1 #锅炉煤粉仓
2.事故经过与处理
2001年3月31日19点50分,因602 #沉灰池切换水池进行抓灰,造成水位较低,循环水泵吸不上水,锅炉下部冷灰斗水封被破坏,水膜除尘器因断水堵塞,锅炉运行不稳定。于19点55分联系总调启动消防水泵向冷灰斗及水膜除尘器补水,以便维持锅炉正常运行。20点09分消防水送到,遂向冷灰斗及水膜除尘器上水。20点23分1 #锅炉司炉发现粉煤仓温度有下降趋势,赶紧派人到给粉间、16 #皮带检查。发现22米楼层东门口,消火栓大量跑水,急忙通知总调停消防水泵,组织人员清理地面积水,到21点09分,因煤粉粘结,下粉受阻,无法维持锅炉运行,两台汽轮发电机相继打闸停车,21点15分停1 #锅炉。
3.事故原因分析
车间消防设施管理混乱,消火栓阀门开、关状态不确定,要求供高压水时,也未对消火栓进行检查,结果消火栓跑水,由地面流入煤粉仓,使煤粉粘结,下粉受阻,迫使锅炉停车。
4.事故损失与影响
该事故导致全厂停车113小时。
5.防范措施与经验教训
①消防水系统无水,要深入查找原因,并及时消除,确保全厂所有消火栓,在正常生产时,都有水备用。
②22米楼层处煤粉仓测温装置、量粉装置、人孔门等周围加堰,防地面漏水进入,发生同类事故。
③强化602 #操作,保证水膜除尘器用水,避免水位低的现象再次发生。
④加强责任心教育,每项工作完毕后都要认真检查确认。
十二、81/82一P009泵电机被淹
1.事故发生时间与地点
2001年4月24日 气化车间80-B008地坑内81/82一P009泵
2.事故经过与处理
2001年4月24日20点30分中控发现800 #80-B001和B002液位下降过快,200 #废热锅炉底部液位一直保持高报警,怀疑含尘煤气水管线堵,采取以下措施:①投用800 #煤气水换热器旁路管线②打开800 #煤气水调节伐PV一80CP02l旁路③投用另一条含尘煤气水管线后锅底部液位仍保持高报警,确认废锅底部堵,现场进行反冲洗,同时启动82一P009和80-P005泵向80-B001补水。10分钟后,发现82-F005溢流管发生溢流,紧急切换到81系列,同时开80-B008地坑内潜水泵,停80-P005泵,但因溢流水量过大,8 1/82一P009泵及电机被淹,停82一P009泵。
3.事故原因分析
①入炉煤中细煤粉过多,煤气水中含煤尘量大造成废锅底部堵。
②82一F005溢流管伸入出水管之下,液位波动时引发虹吸造成溢流。
4.事故损失与影响
该事故未影响系统运行,损失为两台电机的修复费用400元。
5.防范措施与经验教训
①严格控制入炉煤质,煤粉过多时,可低负荷运行或缓慢加负荷。
②对8 1/82一F005内部进行检查,割除溢流管伸入部分。
③组织职工学习这一案例,提高操作技能。
十三、551 #系列高压系统向低压系统串气
1.事故发生时间与地点
2001年4月27日550 #生产现场
2.事故经过与处理
2001年4月27日7时40分,55 1 #系列开始停车。停车时,为防止K55101超压,根据车间安排,要求降低'W55109的液位,主操李××就把551一FV003阀开大,当整个系统停下来后,技术员问李××低压部分的阀是否关 闭,李××回答全关,但并没有交待55 1一FV003阀没关,也没有向下一个班交待FV003阀没关,导致上午10时50分B03的液体被全部压到W003A/B里面,使K01塔里的气体也进入到W03A/B里面,造成串气发生水击,设备发生振动。事后将FV003阀及其前截止阀关闭,水击停止。
3.事故原因分析
操作工李××粗心大意,忘记关FV003阀所致。
4.事故损失与影响
该事故未对设备造成较大影响。
5.防范措施与经验教训
①开、停车时,对系统的关键部位、关键阀门进行确认。
②加强岗位责任心,上班期间集中精力精心操作,对停车后的状态要做到心中有数,按要求进行交接班。
③当班班长在开、停车及正常操作时要严格把关。
十四、1 #锅炉结焦
1.事故发生时间与地点
2001年6月6日热电车间1 #锅炉
2.事故经过与处理:
1 #锅炉于2001年6月6日点火投运,启动的当日就发现喷燃器与火焰探头间水冷壁大量结焦,最多时,堵塞炉膛面积将近3/4,且结焦可自行脱落,煤的发热量低,锅炉加不上负荷,灰渣量大,渣沟易堵,但还能坚持运行。自6月12日20点30分起,炉膛上部不结焦,而转至冷灰斗处结焦,且结焦呈粘性,不易铲除,每小时增量约0.5米厚。车间安排每班派专人打焦,并打开零米层冷灰斗人孔,检查冷灰斗有无堵塞。至6月15日17点发现结焦急剧增加,将1 #、2 #角看火孔处堵塞,东侧冷灰斗处堵住约1/2,影响到锅炉正常运行,6月16日下午切换至2 #锅炉,停1 #锅炉打焦。
3.事故原因分析
①煤质变化,点炉初期用煤为煤场底部劣质煤,造成点炉初期炉膛结焦。
②煤种变化,12日20时30分起因煤种变化,结焦下移至冷灰斗处,焦体坚硬呈黑色,与义马煤结焦疏松,呈灰白色或褐色不同,造成排渣不畅,结焦增量大,冷灰斗堵塞。
③一次风压测不到或不准,影响调整燃烧状态。
④巡检不到位没能及时发现冷灰斗堵塞,造成冷灰斗处结焦积累、堵塞,影响运行。
4.事故损失与影响
该事故虽未造成后续工艺系统停车,但被迫启动2 #锅炉,影响1 #锅炉的连续运行,且投人大量的人力物力进行除焦。
5.防范措施与经验教训
①加强入厂煤管理,严格控制煤质,杜绝易结焦煤进入锅炉。
②仪表改造一次风测压点位置。
③加强现场巡检。
十五、51一P005泵电机绕组烧坏
1.事故发生时间与地点
2001年6月12日500 #现场
2.事故经过与处理:
2001年6月12日工艺人员启动51一P005A时电机送不上电,经值班电工检查,判断为缺相,现场打开电机接线端盖,发现电机接线柱脱线,电机绕组已烧坏。
3.事故原因分析:
电机出线与接线柱压合不好,使用中脱落并拉弧烧坏电机绕组。
4.事故损失及影响:
事故造成P005A泵电机损坏,返厂大修费用约8000元。
5.防范措施与经验教训:
长期放置的运转设备启动前要加强检测,同时加强对运转设备的定期维护保养巡查制度,防止事故扩大。
十六、2 #锅炉甲、乙磨煤机堵塞
1.事故发生时间与地点
2001年6月17日热电车间2 #锅炉磨煤机
2.事故经过与处理
2001年6月17日四班零点接班后,进行2 #锅炉升温、升压及制粉系统预热。因2 #锅炉缺一个给煤机控制器,约1点钟左右电气维修工从1 #锅炉拆下一台装在2 #锅炉。2点零8分运行人员启动甲、乙制粉系统开始控制器制粉,因甲、乙给煤机控制器接反,运行人员未能及时发现,造成启动甲给煤机时大量煤进入乙磨煤机,2点14分时乙磨煤机堵塞。2 #锅炉制粉系统操作工张××将控制盘交给司炉工,急忙下至零米地坪,打开乙磨煤机月牙门进行疏通。
其后,因对甲制粉系统监视调整不及时,2点40分甲磨煤机压差增至2100Pa,也被堵塞,2 #锅炉给粉中断,5点10分被迫停炉。
3.事故原因分析
①甲、乙磨给煤机控制器电源线接反,启动甲给煤机时实际上给乙磨送煤。
②对拆装移位控制器后的给煤机,试运确认不仔细。
③乙磨堵塞后,因开车阶段调整频繁,不能及时监视甲制粉系统,调整不及时造成甲磨煤机堵塞。
4.事故损失与影响
2 #炉甲乙两磨堵塞后,短时间未能疏通,煤粉中断,造成2 #锅炉停车,蒸汽中断,后续工艺系统被迫停车,损失2.7万元。
5.防范措施与经验教训
①各项检修工作结束后,必须仔细检查确认,试运合格后才能办理签字交接手续。
②加强备品备件管理,不能因缺少备品备件而拆东墙补西墙,给生产运行造成不便。
③强化现场巡检,认真监盘,发现问题及时处理。
十七、500 #导气后未关中压氮阀
1.事故发生时间与地点
2001年8月3日500 #现场
2.事故经过与处理
2001年8月3日13点30分,500 #开始导入粗煤气,15点10分厂领导发现中压氮阀未关,立即令操作工关闭。
3.事故原因分析
中控给现场操作工下达指令,现场操作工接受指令后忘记关阀。
4.事故损失与影响
该事故为重大未遂事故,未对生产造成影响,假如煤气一旦串入氮气系统,或者在氧压机(临时中压氮压机)处与氧混合,就会发生重大事故。
5.防范措施与经验教训
①加强岗位责任心教育,上岗期间要集中精力。
②500 #接受煤气后,应立即关闭中压氮阀且加盲板。
十八、3 #给水泵高压开关柜烧坏
1.事故发生时间与地点
2001年8月1 1日 201 #开闭所高压室
2.事故经过与处理
2001年8月11日19点36分,1 #锅炉开车前确认各大转机,电工陈××测绝缘,因手车开关较重,两名工艺人员帮忙,当测到3 #给水泵开关柜时,陈××疏忽大意,未注意到红灯亮,说明3 #给水泵正在运行,强行向外摇出3 #给水泵手车开关,导致拉弧产生火花,将手车触头烧断,开关自动断开,后用灭火器扑灭电火花。
3.事故原因分析
①思想麻痹,疏忽大意,误操作。
②违反电业安全技术规程,未对所操作设备(或系统)进行状态确认。
③踩闭锁时,高压开关小车保护未自动断开。
4.事故损失与影响
该事故造成手车开关触头烧坏,损失9万元。
5.防范措施与经验教训
①加强责任心教育,上岗期间集中精力,防止误操作。
②严格执行电业安全技术规程,对所操作设备(或系统)进行状态确认。
③定期检查、维护高压开关柜。
十九、2 #锅炉甲制粉系统防爆门爆裂
1.事故发生时间与地点
2001年11月13日10点50分 热电车间2 #锅炉甲制粉系统
2.事故经过与处理
2001年1 1月13日10点50分左右,2 #锅炉副司炉郑××,在甲给煤机处检查下煤量,突然听到一声响,同时甲给煤机处冒出大量煤尘,马上报告班长和总调,并按班长的指挥,紧急停止制粉系统,停2 #锅炉,至11点10分检查确认,甲制粉系统17个防爆门爆裂,为不影响生产,厂领导指示开1 #锅炉,但1 #锅炉电接点水位计失灵,就地水位计看不清,虽然多次校验仍无效果。至21点10分左右缺陷消除完毕,2 #锅炉重新点火。
3.事故原因分析
①球磨机入口向粉管防爆门接口处有死角,长期积煤粉,蓄热至自燃点,出现明火发生燃爆。
②甲制粉系统旁路一、二次风门关不严。
③木屑分离器处漏风。
④再循环管倾斜度不够,可能积粉。
⑤回粉管一道锁气器动作不灵活,有存粉。
4.事故损失与影响
甲制粉系统17个防爆门爆裂,并造成第八次系统开车中断,比计划晚送出煤气21小时。防爆门修复费用约960元。
5.防范措施与经验教训
①消除安装缺陷,不得有积粉。
②严格控制球磨机出口温度。
③制粉系统旁路一二次风门关闭时,要到现场确认。
④禁止磨煤机有断煤现象。
⑤对系统可能有存粉处进行消缺,开车后要定期吹扫。
⑥切实作好备机管理,禁止出现备机不备。
二十、1 #气化炉联锁停车
1.事故发生时间与地点
2002年1月13日气化车间1 #气化炉
2.事故经过与处理
c
3.事故原因与分析
①煤锁充压未到设定压力,造成下阀不能打开。
②中控调整滞后,未及时降负荷。
③煤锁操作工操作不熟练。
4.事故损失与影响
该事故造成供气中断达6.6小时,影响城市煤气及甲醇产量,浪费原料,损失4.7万元。
5.防范措施与经验教训
①对转岗操作人员,加强操作技能培训,组织事故应急演练。
②以该事故为例,按事故“四不放过”原则,进行学习,总结,对全车间职工进行事故教育,防止类似事故发生。
二十一、6 #皮带伤害事故
1.事故发生时间与地点
2002年2月5日1 2点左右 备煤车间6 #皮带机头处
2.事故经过与处理
当日上午12点左右,备煤车间原煤筛分系统停车。12点2分,备煤一班巡检工白××由2 #皮带返回中控室途中,发现6 #皮带机头处有人腿在抖动,急忙上前,发现有人卡在滚筒与护罩之间,立即叫人抢救。当班班长和几位师傅赶到,看到李××侧身趴在滚筒上(偏南),两腿位于皮带机头护罩南侧,右臂在前,左臂在后,右臂挤断后挂在滚筒中心轴处,左臂也已断开,由于人卡在机头护罩内无法拉出,遂将机头护罩拆开,皮带割断,将人拉出,急送医院抢救无效死亡。
3.事故原因分析
①根据皮带输送机械安全规定:皮带运行中不能人工投取物料。根据现场勘察情况,李××系脚踏6 #皮带支架捡取杂物,不慎跌倒在运行的6 #皮带上,此为事故发生的直接原因。
②李××入厂不足一个月,虽已三级安全教育考试合格,尚不具备独立上岗操作能力,但因车间人员紧张,便让其上筛分岗位巡回检查。
③车间、班组级安全教育内容欠具体,针对性不强,班组安全员未能发挥其作用。
④现场存在隐患,因6 #皮带较短,未设计安装拉线开关。
4.防范措施与经验教训
①全厂各车间重新进行"二、三级安全教育",教育内容要符合国家规定,并严格进行考试,不符合要求的重新教育考试。
②立即组织查处生产现场缺陷,对全厂所有皮带拉线开关进行迅速全面的检查确认,确保灵活可靠。对未设计或未安装拉线开关的,立即组织力量进行安装,张紧装置及驱动装置增加必要的安全护栏,完善皮带廊照明。
③全厂各单位立即组织此次事故案例教育,提高遵章守纪的自觉性,并针对各自工作岗位,吸取惨痛教训,举一反三.,查处各类安全缺陷,防止类似事故再次发生。
二十二、2 #锅炉炉膛轻微爆炸
1.事故发生时间与地点
2002年4月29日23时13分热电车间2 #锅炉及尾部烟道
2.事故经过与处理
2002年4月29日23点13分司炉发现2 #锅炉汽包水位高(+50mm),于是就关小给水调节阀,三分钟后,汽包水位又升至(+100mm),便打开事故放水阀,再次关小给水调节阀,随后在翻看其它画面时,突然发现炉膛负压变大,火焰监测器上火焰消失,除了风机外,其它运转机器跳闸,于是立即复位各运转机组,在复位过程中,2 #、4 #、6 #、8 #给粉机突然启动,急忙拉掉这四台给粉机电源开关,与此同时听到外边一声响,炉膛负压偏小。零米巡检工发现2 #炉尾部烟道两块麻石脱落,检查后发现锅炉本体预热器出口风道外凸,锅炉无法运行,汇报总调后,停2 #锅炉。
3.事故原因分析
①监盘不精心,操作调整不当,造成汽包水位高,锅炉联锁停车。
②给粉机电源故障,联锁停车后又自行投入,造成炉膛积粉爆炸。
4.事故损失与影响
由于2 #锅炉停车,1 #锅炉不具备启动条件,后续工艺系统停车,造成城市煤气供应及甲醇生产中断53小时,2 #锅炉尾部烟道爆炸,两块麻石脱落。直接经济损失11.1万元,产品产量损失26.8万元。
5.防范措施与经验教训
①加强各岗位人员的事故教育,开展反事故演练。
②强化岗位操作技能培训。
③进行重要操作后,操作工要密切注意系统的变化,避免系统变化引起事故的发生。
④加强电仪设备的维护检修。
二十三、602 #灰水泵房被淹
1.事故发生时间与地点
2002年8月26日6时50分热电车间602 #泵房
2.事故经过与处理
8月26日6点50分,602 #操作工马××到泵房巡检时发现循环泵停运,冲渣泵停运,水淹泵房,电动空气阀及电机下半部被淹。随即开1 #泵排水,通知车间抬来潜水泵加强排水,至8点35分水排至正常水位。电气车间、热电检修班更换电机,15点15分,4 #冲渣泵恢复,17点50分,2 #泵恢复运行。
3.事故原因分析
①1 #循环水泵跳闸,导致泵池水位快速上涨。
②操作工责任心不强,抓灰、移灰时间较长,未及时巡检泵房发现故障。
4.事故损失与影响
泵房内电机被淹,修复费用0.3万元,除尘器用水中断。
5.防范措施与经验教训
①按规定进行巡检,确保巡检质量。
②抓灰时要时刻注意观察池内水位变化,如有异常,要及时查找原因,采取措施。
二十四、2 #气化炉联锁停车
1.事故发生时间与地点
2002年10月22日气化车间2 #气化炉
2.事故经过与处理
2002年10月22日大夜班,化二班当班。2 #气化炉废锅底部液位调节阀LV一22CL033因阀芯膨胀量与阀座不符,阀芯受热后卡滞,在0-50%阀位线性不好,有时不会动,联系仪表说:“处理不了,只能手动控制”。另外80-P02MR和P03泵均故障停运,不能向200 #提供高压喷射煤气水。为保持废锅底部液位,该阀手动打关位。6点45分2 #气化炉CL033液位达74.6%,中控副操王××打开LV一22CL033阀排液。6点50分,现场通知返洗80-F06B,王××切换画面至80一F06B检查。6点52分再切回画面时,发现液位只有18%,立即关闭LV一22CL033和UV一22CH038阀,液位仍降,4分钟后,液位降至零。6点56分因TIASHH一22CT030温度高至联锁值,导致2 #气化炉停车。停车后,车间立即组织建立废锅集水槽液位,并于9点20分点火开车。
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