降低电力成本初步方案

发布时间:2012-01-13 14:52:49   来源:文档文库   
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电力控制初步设想

一、加大宣传力度并建立健全用电制度

1、在全矿范围内征集节能降耗金点子行动,为降低吨煤成本献计献策,如被采纳,给与一定的奖励。

2、开展每周绿色办公日、“节约用电从身边做起”倡议书活动,树立节约用电从我做起,提高职工节能降耗的意识。

、直接生产用电

如何利用新技术改进生产工艺,减少浪费,提高电能的利用率是降低我矿电力成本的关键。

1、加强对各单位供电设计的审查,合理选用生产设备,避免“大马拉小车”现象。建议:矿各生产单位供电设计由机电科审批,经管部审核,严格过程控制,各单位要严格按照供电设计的要求使用设备,杜绝生产单位随意更改大功率设备或增加新设备;机电科新增设备或进行设备改造升级时,要充分考虑选用节能经济型设备,确实要改变设备功率时,要进行严格的设计和计算,并经相关领导审批后,报经营管理部备案,方可进行设备改造。

2、机电科保运队管理的斜巷皮带利用率较低,我矿的斜巷皮带800kw及以上的有2条,400kw1条,220 kw2条,随着采区的延伸,斜巷皮带还要增加。我矿斜巷皮带机的软启动基本是通过液力耦合器实现,采用液力耦合器启动时,电机必须先空载启动,启动时电流是额定电流的4-7倍,斜巷皮带短时间内重复启动容易掉电,所以皮带启动后,运行过程中,即使皮带无煤空载运行,也不停车。比如担负Ⅱ7212工作面运煤的Ⅱ1上运皮带(功率800kw),生产班工作面机械设备实际工作在4h内(机械化出煤工序及其它因素,影响),Ⅱ1上运皮带实际运行接近6h,实际空载时间近2h,空载率为33%,每小班多耗电能800 kwh。建议:加强对设备进行改造升级,推广变频技术取代传统液力耦合器,不仅可以提高功率因数和效率,达到节能的目的;还可以减少设备机械损耗,延长设备的使用寿命;。

3-520主运皮带(包括南一、北一、北二部皮带),全部为地面集控开车,地面集控设计的理念就是采用顺煤流开车以达到节能的目的,但实际采用为逆煤流开车,没有达到节能的效果。建议:机电科合理采用顺煤流开车,并对皮带延时要进行测算,严格控制调仓过程中空皮带的长度,以提高设备的利用率。

4、我矿综采工作面泵站设备利用率低,乳化液泵站主要为液压支架提供恒定的液体压力。平时液压支架基本不动,但乳化液泵仍长时工作,耗能巨大。其它矿务局采用变频技术驱动乳化液泵,节能效果达50%以上。建议:可以在我矿做一下试点。

5、我矿井下巷道的照明灯的安装距离没有统一的规定(保运队皮带机巷照明灯安装距离为7-9米,运输区大巷灯的安装距离为15-30米)存在不必要的浪费。建议:与其他职能部门共同制定井下照明规定,达到不仅要把巷道要亮起来,还要减少巷道照明所带来的浪费。

、地面车间用电及其它用电

1、地面车间或厂房内照明,要依据各车间现场情况制定车间或厂房照明时间,并进行不定期检查。

2、地面路灯推广太阳能节能技术,我矿工人村至矿西门,矿新大门至办公楼广场的两排路灯,每年用电量在9.6万度左右,按每度电0.5元计算,更换太阳能路灯每年可以节约4.8万元电力支出,还可以解决其他人员利用路灯架线私接电源问题。

3、单身宿舍房间内安装插卡式电表,以便于管理。并进行不定时用电检查,通过插卡式电表和户外电子表进行比较,对于不正常用电的房间可以及时的发现。

4、办公室走廊灯安装时空和声控双开关,最大限度的减少电能的浪费。

5、目前,我矿35kv变电所变压器运行方式为,35kv架空线路一路运行,一路热备用,变压器采用并列运行,不符合供电局相关规定,建议我矿35kv变电所采用单台变压器运行,每年可减少变压器损耗20万千瓦时。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/fb26283783c4bb4cf7ecd188.html

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