邯钢三炼钢转炉配吃高炉返矿研究与实践

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邯钢三炼钢厂转炉配吃高炉返矿实践
顾少伟,王彦杰,杨之俊,王博利,吴建伟
(河北钢铁集团邯钢公司三炼钢厂,河北邯郸056015,中国)
摘要:本文介绍了邯钢三炼钢厂根据公司铁钢平衡及冶炼条件变化,对转炉配吃高炉返矿进行可行性分析研究,通过有针对性的调整转炉炉料结构,优化工艺操作,在生产中取得了良好的实用效果和可观的经济效益。
关键词:转炉;高炉返矿;炉料结构;工艺操作
ThepracticeofusingreturnsinterfineinconverterprocessofNo.3PlantofHan
Steel
GuShaowei,WANGYanjie,YANGZhijun,WangBoli,WuJianwei,YANGYanjun,GaoWeigang(No.3PlantofHandanIronandSteelGroupco.,Ltd,HandanHebei056015,ChinaAbstract:Inthispaperintroducedthepracticeofconverterusereturnsinteraccordingtothefeasibilityanalysisandtheverityofbalanceofironandsteel.Withadjustthematerialcompositionandoptimizeoperation,itachievedgoodpracticalresultsandconsiderableeconomicbenefits.
Keywords:Converterreturnsinterfinematerialcompositionprocessoperation
1前言
邯钢三炼钢厂是河北钢铁集团邯钢公司的主体生产厂,共有4100吨顶底复吹转炉,具备年产500万吨钢的生产能力。
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2009年以来,随着以3200m高炉投产为标志的东区铁前改造项目全部完成,邯钢公司铁大于钢的生产局面正式形成。公司铁钢平衡变化以及高炉低硅冶炼、“一罐到底”等新工艺的逐步深入推进,使三炼钢转炉冶炼条件发生了巨大变化:铁水比以及入炉铁水温度的提高使转炉总体热量富裕,冷却量需求增加;铁水含硅量降低使转炉造渣反应发生变化,冶炼化渣困难;铁水罐直兑比例增加使入炉铁水温度、成分、重量波动呈增大趋势。这些条件变化共同作用无疑对转炉冶炼技术操作水平提出了更高的要求,解决冶炼过程的均匀冷却和快速成渣问题成为稳定转炉生产的关键。
由于转炉高位料仓容量及数量的限制,除了必要的石灰和镁质造渣料以外,三炼钢每座转炉只有两个高位料仓可供冷却剂或化渣剂使用,多年以来一直采用的是矿石和铁皮球:石冷却效应高,可调整脱碳速度和炉渣状态,但由于SiO2Al2O3等酸性成分含量高,泥沙杂质多,在使用过程需增配石灰,且经常出现下料不畅或熔池温度波动过大等问题;铁皮球冷却效应约为矿石的70%,且利于公司含铁料的回收,但由于硫含量高、强度不稳定,在使用过程中影响钢水硫含量,且加入时经常出现激烈的火焰反应影响环境等问题。2009下半年矿石铁皮球合计用量已经达到30kg/t,继续增加的空间已经很小。因此,选用冷却效率高、利于化渣且综合效益显著的冷却剂是非常必要的。
作者简介:顾少伟(1973-,男,硕士,高级工程师;E-mail:gushaowei@mail.hgjt.cn;修订日期:2010-4-7
2高炉返矿特性分析
2.1宏观分析
除了矿石和氧化铁皮球以外,在转炉冶炼中兼有冷却和供氧化渣作用的冷却剂还有烧结矿等含铁物料。通过查阅文献可知烧结矿是烧结熟料,其氧化能力和冷却能力约为矿石的70%左右,在转炉冶炼中不但可起到促进化渣和冷却的作用,还能提高钢水收得率和节约氧气、石灰。
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烧结矿主要是作为高炉炼铁原料使用,由于经过加工,与矿石相比其成本较高。高炉返矿是高炉料仓筛下物,由于高炉炼铁工艺要保证透气性和成本允许的最小烧结矿粒径为5mm以上,故高炉返矿虽然本质上是烧结矿,但成本却低了很多。对炼钢厂来说,如果能够成功在转炉使用,其综合效益应该是相当可观的。
2.2化学成分组成
高炉返矿从外观上看绝大部分呈黑色颗粒状,其它杂质很少(见图1。邯钢烧结矿一般含铁品位约为5560%CaO含量在10%左右,SiO2含量在5%左右,MgOAl2O3含量较少,碱度约为1.92.1
随机抽检高炉返矿详细化学成分组成见表1

1:邯钢高炉返矿实物图
Fig.1returnsinterphotoofHansteel
1:邯钢高炉返矿的化学成分(%
Table1chemicalcompositionofthereturnsinter(%
项目数据
TFe54.56
FeO8.6
CaO11.52
SiO25.32
Al2O31.9
MgO3.16
P0.059
S0.020
2.3矿相及岩相组成高炉返矿作为烧结矿,主要是由含铁矿物及脉石矿物两大类组成的液相粘接在一起的多种矿物的复合体,其中含铁矿物有磁铁矿(Fe3O4,方铁矿(FeXO,赤铁矿(Fe2O3;粘结相主要是铁橄榄石(熔点为1205℃)钙铁橄榄石(熔点为1093℃)硅灰石(熔点为1540℃)硅酸二钙,硅酸三钙,铁酸钙(熔点为1449℃),钙铁辉石(熔点为1217℃)等;此外还有少量反应不完全的游离石英(SiO2)和游离石灰(CaO)等。
高碱度烧结矿典型矿相分析见表2,典型岩相结构见图2。可见邯钢烧结矿是以易还原的铁酸钙为主要液相,其中的磁铁矿晶粒细小且密集,并被铁酸钙包裹或熔蚀

2:高碱度烧结矿典型的熔蚀交织结构
(反射光×160
Fig.2typicalinterlacedconfigurationofhighPHvaluesinter
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2:邯钢高碱度烧结矿典型矿物组成(%
Table2typicalmineralcompositionofhighPHvaluesinterinHanSteel(%项目数据
磁铁矿3035
赤铁矿1520
铁酸钙4045
硅酸二钙58
玻璃相少量
2.3冶金特性分析
烧结矿的冶金特性主要包括还原性和软熔性,其中还原性代表其含铁氧化物供氧能力的强弱;而软熔性则体现其在高温下液化软熔温度的高低和熔化时间的长短。
由文献[5]研究结果可知,在同等条件下烧结矿粒度越小,其比表面积越大,还原性越高,软熔性越好。一般情况下,高碱度烧结矿在1200℃~1500℃之间发生软化熔融。
另外,经过烧结和筛分工艺后的烧结矿化学成分和物理性能稳定,粒度均匀,气孔率高,有利于各类冶金反应的顺利进行。
3转炉配吃返矿可行性分析
通过对高炉返矿的特性分析,我们可以看出,高炉返矿是一种反应性良好且具有一定碱度的低熔点含铁熟料,其硫磷含量低,物理化学成分稳定,粒度小反应速度快,对转炉来说,其冶金特性优于矿石和铁皮球。
在此基础上转炉能否成功配吃返矿的关键就是:高炉返矿的冷却和成渣能力能否适应当前转炉冶炼条件变化。3.1转炉冶炼条件变化
根据公司2010年生产形势和工艺优化思路,预计三炼钢转炉主要冶炼条件变化见表3
32010年三炼钢转炉主要冶炼条件预计变化情况
Table3TheintendingmainvariationtoconverterprocessofNo.3plantin2010项目2009实际2010预测变化
铁水比(%
91.795.8+4.1
铁水[Si](%
0.430.30-0.13
大罐直兑比例(%平均铁水温度(℃)
040+40
13101330+20
3.2宏观冷却能力分析
通常,转炉冶炼冷却量需求的变化采用物料平衡和热平衡计算方法准确性较高,但计算过程很复杂,也很难快速计算。因此,一般情况下,多数厂家都是根据生产实践中炉况控制温度变化的经验数据来确定冷却量。4是三炼钢主要操作因素变化引起的温度控制经验数据:
4:三炼钢转炉主要操作因素温度控制经验数据
Table4.ThemainfactorofconvertertemperaturecontrollingdatainNo.3plant
因素
铁水比(%铁水[Si]%铁水温度(℃)矿石(kg/t铁皮球(kg/t
单位变动量
+1+0.10+10+10+10
终点温度变化量
+8+14+12-40-28
2009年下半年三炼钢矿石、铁皮球实际消耗分别为18kg/t12kg/t,由表3、表4
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可以简单计算出2010年冷却需求量变化情况:
12010年铁水比、铁水[Si]铁水温度三种因素变化将影响转炉终点温度升高约39℃,折合增加矿石量约为10kg/t
2根据公司要求在铁皮球消耗不变的情况下,如按照三炼钢2009年钢种结构及终点控制水平测算,2010年矿石消耗量需提高到28kg/t以上。
3)如果采用高炉返矿代替矿石作为冷却剂,其冷却能力按矿石的70%计算,考虑到粒度较小对返矿利用率有负面影响,2010年高炉返矿需要消耗40kg/t以上;
由于高炉返矿含铁量高、密度大、粒度均匀且干燥、流动性好,三钢转炉高位加料系统完全具备40kg/t以上的加料能力。高炉返矿满足冶炼条件变化带来的冷却量增加的需求。3.3过程反应特点分析
在高炉返矿矿相中占相当比例的液相组成熔点是11001500℃,在13001700℃的炼钢温度下,其液相很容易熔化成渣;被低熔点液相包裹熔蚀的磁铁矿、赤铁矿在液相熔化后,可迅速参与转炉造渣反应并向熔池供氧:Fe2O3Fe3O4FeOFe
转炉冶炼过程主要包括前期、中期、后期三个阶段:
1)转炉吹炼前期是硅锰氧化期,熔池温度一般控制在1200℃~1400℃左右;此时加入返矿后,一方面返矿本身液相组分迅速熔化成渣,另一面其促成了初期渣中FeO含量的迅速提高,使石灰表面形成的致密2CaO.SiO2壳松动,有利于石灰熔解成的流动性好的氧化渣,成渣时间缩短;对硅锰氧化期短、初期渣过热度低的低硅铁水冶炼来说,由于脱碳反应提前,早成渣的意义尤为重要;
2)转炉吹炼中期是碳高速氧化期,熔池温度一般控制在1400℃~1600℃左右;脱碳反应的限制性环节是熔池的供氧强度,此时加入返矿后,其Fe2O3几乎全部消耗于氧化金属中的碳:
Fe2O3+3[C]=2Fe+3CO
加入返矿的反应过程即有物理吸热又有化学吸热,故其主要起到的是氧化剂和冷却剂的作用,且冷却效应最大;
3)转炉吹炼后期是终点拉碳期,熔池温度根据不同钢种要求一般控制在1600℃~1700℃左右;从理论上讲,当熔池碳小于0.2%时,熔池的碳含量成为脱碳反应的限制性环节,此时加入返矿后,其Fe2O3连同其它组分主要转入炉渣,仅发生物理吸热,故其主要起到的是提高炉渣氧化性的作用,冷却效果很小。
综上所述,高炉返矿对解决转炉冶炼过程均匀冷却和快速成渣的问题是有利的,转炉配吃返矿是可行的。
4配吃返矿工艺措施
为了进一步适应公司冶炼条件变化,改善转炉炼钢工艺操作,推进钢后降本增效,自20091230日起三炼钢正式启动了转炉配吃返矿工作。由于公司要求铁皮球消耗不能低于11kg/t,我们确定了用返矿逐步取代矿石、先试验再推广的整体工作思路,主要工艺措施如下:
1)根据连铸机类型和冶炼终点目标的不同对钢种进行分类,详细制定了返矿及铁皮球配吃指导方案:低碳钢不低于55kg/t,普碳钢不低于25kg/t,综合不低于40kg/t
2)为了达到前期渣早化,过程渣化透,温度均匀上升的目的,根据不同铁水条件确定了详细的返矿指导加入模式,要求前期料加入1520kg/t过程视渣况少量多批加入,批量按35kg/t控制,终点3min前结料;
3)由于返矿的加入可提高供氧强度和炉渣氧化性,因此对原有习惯性的供氧模式进行了调整:工作氧压提高了0.5kg/t,基准枪位提高了100mm;基准枪位模式由“低--低”
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调整为“高---低”
4)针对大罐直兑比例的升高、入炉铁水条件波动增大的现实,主要通过管理措施来提高铁水条件准确预知率,稳定转炉操作,促进返矿配吃工艺实施。
5配吃效果
20101月份起,三炼钢首先在8#转炉进行试验,然后陆续推广到了所有转炉,截2010331日,转炉配吃返矿取得了良好的使用效果:
5.1操作指标分析
2010年第一季度与200912月份实际冶炼条件与操作指标对比情况见表5
52010年第一季度与200912月实际冶炼条件与操作指标对比情况
Table5Thesmeltconditionandoperationindexoffirstseason2010comparewith122009项目
铁水比
冶炼条件
铁水[Si]
含硅量小于0.20%的比例大罐直兑比例铁水温度返矿
返矿配吃
矿石铁皮球合计
转炉终点命中率
操作指标
粘枪换枪次数钢铁料消耗氧气消耗石灰消耗
名称
单位%%%%Kg/tKg/tKg/tKg/t%/Kg/tM3/tKg/t
200912
93.710.386.117.711315018153370.169106858.048.4
20101季度
96.160.3320.928.931325364155570.752105956.946.4
变化+2.45-0.05+14.8+11.22+12+36-140+22+0.6-17-9-1.1-2
th
根据表4、表5对操作指标数据简单计算分析如下:
1)与200912月份相比,转炉实际冶炼条件变化可使转炉终点温度提高了25℃,折合需增加矿石量6.3kg/t;即2010年第一季度实际矿石加入量大约应为24.3kg/t
2因配吃前后铁皮球消耗与终点控制水平等其它冶炼条件变化不大,可近似认为4kg/t矿石加36kg/t返矿的实际冷却效应与24.3kg/t矿石冷却效应相当,即返矿的实际冷却效应相当矿石的:24.3-4)÷36×100%=56.4%
3)理论上烧结矿的冷却效应约为矿石的70%,而返矿实际冷却效应低于理论值的主要原因是其粒度较小,加入转炉时利用率较低。由上述数据可近似推算返矿加入转炉的利用率约为:56.4%÷70%×100%=80.6%
4)在低硅铁水(含硅量小于0.20%)比例由6.1%提高到20.9%的情况下,转炉化渣困难现象明显缓解,粘枪换枪次数同比降低了24.6%
5)因转炉配吃返矿使含铁散料总量增加了22kg/t,钢铁料、氧气、石灰消耗分别下降9kg/t1.1m3/t2kg/t。如按公司计划价格测算,实际吨钢成本降低了9.47/吨,2010年第一季度内部直接经济效益实现1128.2万元。
6结论
1)高炉返矿是一种反应性良好且具有一定碱度的低熔点含铁熟料,其硫磷含量低,物
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理化学成分稳定,粒度小反应速度快,对转炉来说,冶金特性优于矿石和铁皮球;
2高炉返矿杂质少,流动性好,其理论冷却能力及转炉加料系统能力满足三钢冶炼条件变化要求;
3高炉返矿在转炉吹炼过程不同时期反应特点不同:初期可促进早成渣,对低硅铁水冶炼意义重大;中期可提高供氧强度且冷却效应最大;末期主要提高炉渣氧化性,冷却效应较小;
4生产实践表明高炉返矿实际冷却效应为矿石的56.4%加入转炉时实际利用率约为80.6%
5邯钢三炼钢转炉配吃返矿实践效果显著:2010年第一季度操作指标明显改善,内部直接经济效益达1128.2万元。
参考文献:
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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/065b4d1cb4daa58da0114aae.html

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